第37章 (第215章 )全舰队实现超光速稳定跃迁(第1/5页)
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37.1
单舰试航困境:能耗、抗扰与定位的三重攻坚
接下来半个万象月,林轩彻底陷入调试试错的循环里,随时都在对着数据复盘。
只是这能量逆冲乱流带核心区,本就无“过去”“现在”的时间刻度,也无“东南西北”的空间坐标,既没有可参照的星辰、引力波锚点,常规定位设备一进入这里,就像断了线的风筝,连“舰体在哪”都无法标定。
每次实验舰驶入虚无,都只能按初始动力“打哪指哪”,若没有额外管控手段,大概率会在无序能量流中丢失,再也无法返航。
好在林轩早将五级念力全力注入量子态意识流,让其成为战舰操控的绝对主导。
意识流依托“纠缠态量子对”与实验舰核心控制系统深度绑定,跳过了常规操控“信号传输-数据解析”的中间环节,哪怕舰体周围能量流再杂乱,他指尖的细微念力波动,都能转化为无延迟的操控指令,精准调整引擎功率、快子轨迹与负物质注量,相当于给实验舰装了“意识中枢”。
与此同时,他还将快子科技创新应用于“动态跟踪锁定”。
一旦舰体有偏离意识操控预期的迹象,标记波便会立刻反弹,将偏差数据以超光速传回主控台,再经量子态意识流瞬间运算、修正参数,形成“意识指挥-快子跟踪-实时修正”的闭环,牢牢攥住舰体的航行主动权。
先是上调主晶功率,又叠加两块辅晶增强能量输出,可隧穿效应还是时强时弱,快子轨迹刚稳住没几秒,就会跟着能耗波动乱飘。
负物质配比更是反复拉锯,从1.2:8.8调到1.5:8.5,调少了就中和不足,混沌粒子趁虚渗进来,一下就打乱快子凝聚弦,通道直接扭曲。
调多了又中和过度,没等效应稳定,快子就被湮灭大半,通道转眼就淡下去。
快子轨迹的调整响应速度也没少费功夫,调快了,航速没跟上就先乱了轨迹。
调慢了,航速都变了,轨迹还没反应过来,始终没法兼顾航速适配与效应稳定性。
操作台上的便签纸写满密密麻麻的数据,红叉划掉的方案叠了厚厚一叠,每一张右下角都标着万象共鸣仪的计数,方便后续对着试航记录复盘。
毕竟每一次调试都不能只靠模拟,得让实验舰重新驶入虚无、触发效应,过程又繁琐又耗时间,可哪怕差一丝的的频率,都可能影响结果,半分马虎都容不得。
就在林轩对着最新一组失败数据皱眉时,实验舰的第七次试航又栽了。
为了扛住航速提升后的能耗,他把主晶功率拉满,3块闲置辅晶却全程“歇着”,结果航速刚提至1.8倍光速,主晶就因过载出现能量输出断层,快子轨迹瞬间散成乱麻,通道直接崩成了光屑。
“又是主晶扛不住!”林轩拍了下操作台,盯着屏上主晶过载的红色预警,心里总算拧过个弯:“合着不是能量不够,是全压在主晶上,集中得太死,辅晶又没用上,一变速就断档,‘能量集中’这事儿八成就是瓶颈!”
“合着航速能对上,效应就稳不住;效应稳住了,航速又不搭,俩玩意儿就不能凑一块儿好好干活儿?”林轩调出两次试航的能量数据比了比,俩曲线瞅着就跟没见过面似的,“得,实验室里咋摆弄咋顺溜,一搁实验舰上跑起来,咋就掉链子了呢?”
接下来的调试依旧磕磕绊绊,白渊客的金芒也常飘在全息屏旁,偶尔跟着数据波动晃一晃。
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